您的位置:首页 >关注 >

【新要闻】酒钢集团首创电磁熔铝炉融化铝渣成效好

东兴铝业公司厂区外景。


(资料图)

新甘肃客户端嘉峪关讯(新甘肃·甘肃日报记者 徐俊勇)今年以来,为高效处置利用铝渣,酒钢集团东兴铝业公司在行业首次采用电磁熔铝炉融化铝渣,烧损率大幅降低,铝液回收率达到85%,推动了企业绿色低碳高质量发展。

铝渣是在铝合金熔铸生产过程中产生的。目前,东兴铝业铝渣回收方式为破碎筛选法,经混合炉搅炉扒渣后,将铝渣投放到铝灰处理设备中进行破碎、筛选。经过破碎筛选后,将含铝量较高的铝渣重新投入混合炉、熔炼炉进行融化,耗能高、回收率低。为降低烧损率,2021年10月,东兴铝业公司熔铸二作业区成立攻关小组,组装中频炉,开展铝渣熔化试验。在试验过程中,多次遇到技术难题,技术人员通过技术总结、讨论分析、反复试验,中频炉铝渣融化试验取得成功,并总结提炼出生产工艺和技术规范等数据。技术团队在完成前期试验总结后,立即开展实地调研、实地考察,最终确定使用电磁熔铝炉熔化铝渣。今年3月,作业区将4台电磁熔铝炉安装调试到位,制定铝渣熔炼试运行方案、安全操作规程等,逐项验证生产工艺及流程,实时监控设备运行状况,排查消缺各项不稳定因素,逐步完善了工艺流程、技术要求。

在东兴铝业公司熔铸二作业区,电磁熔铝炉旁成品区整齐码放着成品铝板锭。这一块330公斤重的铝板锭,由388公斤铝渣融化而成。“电磁熔铝炉技术最大亮点在于降本增效的同时,大大降低了能耗成本,铝液烧损率控制在15%左右,回收率达到85%,年回收量可达3600吨,相当于铝渣在混合炉、熔炼炉重熔后3倍的铝液量,每年预计创收6000万元。”东兴铝业公司熔铸二作业区生产助理工程师王平说,试运行以来,包括铸轧熔炼生产线在内的铝渣回收量大幅度增加,提升了现有设备利用率,为铝渣资源化利用开辟了新路子。

【来源:每日甘肃网新闻】

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:newmedia@xxcb.cn

关键词: 东兴铝业 酒钢集团 生产工艺